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发表于 2012-9-14 11:11:06
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(2)第2阶段的模拟分析
为消除C处变形刚性不足,在后侧毛坯采用直线形状,经过模拟分析其结果如图5所示。
可以看出,由于毛坯形状的变化和压料力的降低,A区破裂有所缓解,召区情况未变,C区由变形刚性不足到由于材料流动困难而破裂:但破裂区域在修边线以外,而且修边线以内的有效区域得到了充分良好的变形,后一点正是所希望的。
(3)第3阶段的模拟分析
在第2阶段模拟结果的基础上,进一步尝试采用规则的方形毛坯,这样就不需要落料模。经过模拟分析其结果如图6(a)所示。结论:采用规则方形毛坏是可行的,前提是消除A,B,C处的破裂。
减少压料力和降低模具表而摩擦,虽能消除破裂,但制件变形很不充分局部甚至起皱,如图6(b)。大多数处于两种情形之间,如图6(c)。
从上述模拟分析情况也可以同时得出以下结论。
(1)C区是最易破裂部位,其次是.4区、B区;若采用减少压料力等则C区仍破裂,A区、B区破裂消失,D区成为变形不足的部位,D区变形不足甚至局部起皱。
(2)必须进一步采取一些修模措施,改变材料的流动情况,使C;区的材料加快流动,使D,E区的材料减缓流动,达到材料均匀流动和变形充分、均匀的目的。
五、现场调试
根据上述拉延成形模拟分析的结果,可以很容易地找到模具调试方案。
如图7所示,由于沿周工艺补充面拉延包过高,并且R太小,使材料流人困难,过高的筋同时也意味着材料的局部剧烈形状变化,导致在拉应力作用下失稳破裂。现场实冲结果如图8所示。
按上述分析,首先降低压料面及凹凸模具表面粗糙度,用砂轮机修整以降低沿周拉延包的高度,同时适当放大破裂区域部位的凹模圆角半径,以便于材料的流动,消除破裂。现场最终的实际调试结果是:C区拉延包高度最大处降低约15mm,两侧及角都降低约5mm;为了消除B区仍存在的局部材料过度变薄和微小裂纹,将角部凹模R由R5修磨到R10,彻底消除了微裂纹。
模具经上述实际调试后结合CAE提供的冲压工艺参数进行试冲的结果如图9所示,得到了完全合格的拉延件。
从上述过程可以看出,采用数值模拟技术来进寸拉延成形分析,并进而在模具制造调试时提供量的数据和判据,指导模具调试,这是缩短制模周期、提冲压件成形质量的一个非常重要的手段。若在模具加工制造前就进行充分的模拟分析,研讨模面设计的可行性和可靠性,并进而提出改模方案,更改NC加工代码,无疑将大大减少现场实际试模量,该技术的成功应用也预示着其巨大潜力。但板料的冲压成形过程和模具的设计制造是一个十分复杂的系统过程,单对某一个工序及其模具调试作出分析、判断和成功的修改或完善还是不够的,还需对许多关键技术作进一步的研究和探索,才能最终大大减少现场模具调试的工作量。 |
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